武漢肯比工業(yè)自動化有限公司
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消除鋁合金MIG焊氣孔的方法匯總1. 概述 鋁合金MIG焊時,焊縫容易產(chǎn)生氣孔,這由于焊絲是以細小熔滴形式通過弧柱進入熔池,由于弧柱溫度高,且熔滴比表面積大,有利于熔敷金屬吸收氫;同時,MIG焊時的熔池熔化母材的深度較大,由于鋁合金金屬的密度小,冷卻速度快,不利于熔池中的氣泡逸出,導(dǎo)致焊縫產(chǎn)生氣孔。 從焊接生產(chǎn)來分析,導(dǎo)致焊縫產(chǎn)生氣孔主要有焊接現(xiàn)場濕度的控制;焊接區(qū)的水分、臟物和氧化膜;焊接保護氣體的純度;焊絲表面是否受潮和氧化;焊接設(shè)備的影響;焊工的操作技能等。為查找現(xiàn)場焊縫產(chǎn)生氣孔的原因,我們通過焊接性試驗及采取相應(yīng)的檢驗方法來驗證解決措施的有效性。 2. 現(xiàn)場情況及原因分析 (1)現(xiàn)場的濕度控制 現(xiàn)場采用大型空調(diào)進行整體除濕和控溫。現(xiàn)場濕度在45%~60%內(nèi),符合鋁合金焊接生產(chǎn)濕度控制要求。由于下午工作結(jié)束后,大型空調(diào)會自動關(guān)閉,到了次日上班時間再啟動。這樣,造成在非工作時間段,現(xiàn)場的盤狀焊絲的外表層受潮。 (2)焊絲 首先,焊絲儲存庫房面積45~50m2,高3.2~3.5m,庫房空間偏大,且靠窗戶部位與其他房間能夠形成少量的空氣對流。庫房內(nèi)有一臺含水箱除濕機,除濕機降濕形成的水仍然存在于庫房中。這樣,造成庫房內(nèi)的焊絲除濕效果有限。 其次,現(xiàn)場使用的盤狀焊絲有三家品牌。三家焊絲焊接出來的焊縫都存在氣孔超標(biāo)的情況。 由于鋁合金焊絲易受大氣條件的影響,焊絲在海運和陸地的物流過程中,存在包裝破損的可能。包裝破損將導(dǎo)致盤狀焊絲被受潮和氧化。 從盤狀鋁合金焊絲生產(chǎn)之日算起,鋁合金焊絲在外包裝不破損的情況下,存儲時限有一年和兩年的之分。焊絲超過期限后,焊絲在使用前應(yīng)全面檢查:即焊絲是否吸潮或氧化應(yīng)通過焊接性試驗來檢測焊縫氣孔是否超標(biāo),確認超過期限能否用于焊接生產(chǎn)。 存儲時限為一年的焊絲,其內(nèi)包裝材料為透明的塑料薄膜;存儲時限為兩年的焊絲,其內(nèi)包裝材料為鋁制壓膜。 由于三家品牌焊絲為透明的塑料薄膜包裝,存儲時限不足一個月時間就將到期,不能完全排除焊絲導(dǎo)致氣孔產(chǎn)生這一因素。 (3)保護氣體 現(xiàn)場使用的焊接保護氣體最初是A生產(chǎn)廠家提供純度為99.999%Ar,因使用效果不佳,又試用了B生產(chǎn)廠家分別提供純度為99.999%Ar和99.9995%Ar。由于現(xiàn)場的三種焊接保護氣體焊接出來的焊縫都存在氣孔超標(biāo)現(xiàn)象,不能完全確認哪一種保護氣體可用于焊接產(chǎn)生。 (4)焊前清理 對于鋁合金焊接,焊前清理是十分重要的環(huán)節(jié)。它分為兩個步驟:第一步,使用丙酮對工件清洗,去除油污或其他污漬;第二步,用不銹鋼絲去除焊縫區(qū)域內(nèi)的氧化膜。經(jīng)確認現(xiàn)場操作人員在焊前清理過程中無疏漏項點,排除因焊前清理未執(zhí)行到位而導(dǎo)致氣孔產(chǎn)生的原因。 (5)焊接設(shè)備 現(xiàn)場的5臺焊機全部是福尼斯TPS—5000數(shù)字化焊接電源,采用推拉式焊槍。 經(jīng)了解:5臺焊機是新購設(shè)備,半年前全部通過了焊接性檢驗,且在焊接生產(chǎn)中沒發(fā)現(xiàn)焊縫有明顯的氣孔產(chǎn)生。設(shè)備經(jīng)過一段時間的使用后,逐漸發(fā)現(xiàn)焊縫有較多的氣孔產(chǎn)生。 (6)焊工的焊接操作 在焊絲、氣體、焊機相同的情況下,個別焊工因焊槍的操作角度不當(dāng),焊接試板焊縫斷口的氣孔量較其他焊工明顯多一些。 3. 解決措施 (1)現(xiàn)場的濕度控制 針對在非工作時間段現(xiàn)場空調(diào)的關(guān)閉,導(dǎo)致焊絲的外表層最先受潮這一情況,采取提前1~2h啟動空調(diào),以降低現(xiàn)場在焊絲外表層的受潮程度。 (2)焊絲 首先,選擇相對密閉、空間較小的房間來作為焊絲儲存庫房,除濕機加裝排水管把降濕形成的水引到庫房外。 其次,在焊工、氣體、焊機相同的情況下,通過焊接性試驗最終確認一種相對氣孔產(chǎn)生較少的焊絲來作為最終焊接試驗的焊絲。 (3)保護氣體 在焊工、焊絲、焊機相同的情況下,通過焊接試板的比對,最終確定B生產(chǎn)廠家純度為99.9995%Ar作為最終焊接試驗的焊接保護氣體。 (4)焊前清理 現(xiàn)場操作人員需鞏固執(zhí)行焊前清理這一重要環(huán)節(jié),避免因清理不徹底而導(dǎo)致焊接氣孔問題的出現(xiàn)。 (5)焊接設(shè)備 首先,焊接試板時,焊接電弧穩(wěn)定,不存在電弧不穩(wěn)定導(dǎo)致焊縫產(chǎn)生氣孔的因素。 其次,對焊機送絲機構(gòu)檢查,發(fā)現(xiàn)送絲輪表面存在含油脂的鋁粉塵。鋁粉塵產(chǎn)生原因和對焊縫的影響:由于焊接現(xiàn)場對焊縫打磨時需要涂上油脂性的打磨膏,打磨時形成附帶著油脂的粉塵飄散到焊機的送絲機構(gòu)內(nèi),隨著時間的延續(xù),導(dǎo)致送絲輪表面存在含油脂的鋁粉塵。對于MIG焊而言,焊絲的持續(xù)輸送是通過送絲輪和導(dǎo)絲軟管的來完成的,送絲輪表面存在含油脂的鋁粉塵會導(dǎo)致導(dǎo)絲軟管和焊絲在輸送過程中被污染,最終使焊縫產(chǎn)生氣孔。 解決措施:第一步,拆卸導(dǎo)絲輪后,用清洗劑對導(dǎo)絲輪的表面和導(dǎo)絲槽進行清洗,去除油脂。第二步,從焊槍槍纜取出導(dǎo)絲管后,使用氬氣吹出導(dǎo)絲軟管內(nèi)的鋁粉塵或更換新的導(dǎo)絲軟管。 最后,焊機由于使用過純度較低的焊接保護氣體,純度較低氬氣相對純度高的氬氣雜質(zhì)高。氬氣雜質(zhì)包含H2O、O2、N2、C等化學(xué)指標(biāo);經(jīng)過一段時間的焊接,H2O易于積存于焊機的導(dǎo)氣管內(nèi)壁,導(dǎo)致后期焊接時焊縫容易產(chǎn)生氣孔。另外,對于長時間沒有使用的MIG焊機,其導(dǎo)氣管內(nèi)壁同樣易于積存潮濕空氣中的水分。 解決措施:第一步,把焊機和送絲小車之間的中繼線擺直,以利于氣管內(nèi)壁的水分的排除;第二步,旋下送絲小車后部的導(dǎo)氣管與小車連接的螺帽;第三步,把導(dǎo)氣管入氣端口對準(zhǔn)氬氣瓶瓶口,打開氣閥,把氬氣表的氣體流量調(diào)節(jié)至最大,使用氬氣將氣管內(nèi)壁積存的少量水分排除,時間控制在8~10min;第四步,清理后重新安裝導(dǎo)氣管與小車連接的螺帽。 (6)焊接操作 焊工在焊接操作過程中,應(yīng)降低噴嘴高度,一般控制在10~18mm內(nèi);焊槍角度以75°~85°為宜。 4. 焊接性試驗方法 (1)焊前準(zhǔn)備 采用單面焊雙面成形方法,選用福尼斯TPS-5000數(shù)字化焊接電源,焊槍為推拉式;純度為99.9995%Ar;牌號5087,f1.2mm焊絲;規(guī)格300mm×100mm×10mm,材質(zhì)6082,坡口角度為35°;對接橫焊,采用3層6道方式施焊。 (2)焊接參數(shù) 焊接參數(shù)如附表所示 (3)試板檢驗 通過對以上產(chǎn)生氣孔的原因進行分析及采取解決措施后,每臺焊機進行焊接性試驗。焊后對焊接試板進行X射線拍片及焊縫的斷口檢查。 5. 結(jié)語 對5臺焊機產(chǎn)生氣孔的原因采取一系列的解決措施后,通過焊接性試驗,經(jīng)外觀檢查、X射線拍片及斷口檢查焊縫氣孔問題得到有效解決,焊縫達到ISO10042缺陷質(zhì)量等級的B級要求。焊接設(shè)備用于生產(chǎn)后,對產(chǎn)品焊縫進行PT檢查,沒發(fā)現(xiàn)氣孔缺陷。 |
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